一. 概述
在自動(dòng)化控制領(lǐng)域中,相同功能有不同實(shí)現(xiàn)方式,針對(duì)不同的設(shè)備對(duì)精度和響應(yīng)速度的要求,選用合適的定位控制系統(tǒng)以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的性?xún)r(jià)比。本文介紹的一種應(yīng)用西門(mén)子S7-300 PLC的高速計(jì)數(shù)模塊ET200S和70系列變頻器通過(guò)PROFIBUS總線(xiàn)通訊的功能來(lái)實(shí)現(xiàn)的定位控制的實(shí)際應(yīng)用。
二. 控制思路
橫移車(chē)是鋼管生產(chǎn)線(xiàn)中不可缺少的輔機(jī)設(shè)備,它主要完成將前一工序生產(chǎn)的鋼管搬運(yùn)到下一工序,或有序地暫放在臺(tái)架的每個(gè)工位上。隨著對(duì)生產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)化程度要求的日益提高,減輕操作人員的工作量和操作失誤。要求對(duì)橫移車(chē)實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)準(zhǔn)確定位控制。
其控制核心就是利用裝在橫移車(chē)車(chē)輪上的編碼器采集的位置信號(hào),通過(guò)PLC的高速計(jì)數(shù)模塊讀取,CPU經(jīng)過(guò)運(yùn)算處理與設(shè)定位置作比較,控制變頻器的多段速度,從而實(shí)現(xiàn)橫移車(chē)的準(zhǔn)確 定位控制。因?yàn)榭紤]到控制成本和操作方便,采用PROFIBUS總線(xiàn)控制方式,減少了布線(xiàn),控制方便,靈活。
三.系統(tǒng)的構(gòu)成和特點(diǎn)
1.PLC作為控制的核心,主要用來(lái)接收編碼器的反饋信號(hào),與設(shè)定的位置信號(hào)作比較,通過(guò)通訊功能來(lái)控制變頻器的輸出頻率減小,提前減速,到位前低速運(yùn)轉(zhuǎn),到位時(shí)準(zhǔn)確停止。為了實(shí)現(xiàn)精確定位還設(shè)有零位置傳感器,到零位時(shí)將計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值清零,消除累積誤差,保證定位的準(zhǔn)確,使橫移車(chē)能平穩(wěn)地放下和舉起鋼管。
由于放置主站CPU和變頻器的控制柜與橫移車(chē)比較遠(yuǎn),在橫移車(chē)上放置了遠(yuǎn)程I/O模塊和高速計(jì)數(shù)器模塊ET200S,通過(guò) PROFIBUS總線(xiàn)相連,將現(xiàn)場(chǎng)的傳感器,編碼器信號(hào)直接連接在遠(yuǎn)程I/O和計(jì)數(shù)模塊上,減少了現(xiàn)場(chǎng)的走線(xiàn)和故障的發(fā)生,維護(hù)方便。通訊速率可過(guò) 1.5M,整個(gè)系統(tǒng)的系統(tǒng)框圖如1。
由于使用通訊功能,可以省去用于控制變頻器的幾個(gè)輸出點(diǎn),PLC的輸出點(diǎn)也減少了。
2.高速計(jì)數(shù)器模塊ET200S的應(yīng)用
控制系統(tǒng)中所選的編碼器分辨率為2048P/R,輪徑φ250,齒輪比3,可計(jì)算出脈沖精度:250
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